Home
ผลงานภาควิชา » โครงงานนักศึกษา » ปริญญาตรี » ปีการศึกษา 2557
โครงงานที่ 46 การเพิ่มผลผลิตของสายการประกอบฮีตซิงก์ กรณีศึกษา บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

โครงงานที่ 46 การเพิ่มผลผลิตของสายการประกอบฮีตซิงก์ กรณีศึกษา บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หัวข้อโครงงาน            การเพิ่มผลผลิตของสายการประกอบฮีตซิงก์

                             กรณีศึกษา บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

โดย                        นางสาว พรรณิภา  แก้วสุยะ       รหัส     540610307

ภาควิชา                    วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์ที่ปรึกษา           ผศ.ดร.ชมพูนุท เกษมเศรษฐ์

ปีการศึกษา                2557

 


บทคัดย่อ

 

          โครงงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางในการเพิ่มผลผลิตของสายการประกอบฮีตซิงก์ เริ่มจากการวิเคราะห์ความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในสายการประกอบฮีตซิงก์โดยการวิเคราะห์เวลาแบบเฉพาะจุด เพื่อแยกหาความสัมพันธ์ของแต่ละกระบวนการย่อย จำแนกกระบวนการย่อย ออกเป็น กระบวนการที่มีคุณค่า กระบวนการที่ไม่มีคุณค่าแต่จำเป็น และกระบวนการสูญเปล่า ทำการวิเคราะห์หาสาเหตุความสูญเปล่า และหาแนวทางการปรับปรุง เริ่มจากการหาผลิตภัณฑ์ที่ทำการศึกษาหลัก โดยการจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์เป็น 4 กลุ่ม ตามวัสดุที่ใช้เป็นตัวประสานและวิธีการประกอบ ได้แก่ (1) ฮีตซิงก์ประเภทใช้คลิปเป็นตัวประสานและปาดกาวบนชิ้นงาน (2) ฮีตซิงก์ประเภทใช้กาวเป็นตัวประสานและปาดกาวบนชิ้นงาน (3) ฮีตซิงก์ประเภทใช้ริเวทเป็นตัวประสานและไม่ปาดกาวบนชิ้นงาน (4) ฮีตซิงก์ประเภทใช้คลิปเป็นตัวประสานและไม่ปาดกาวบนชิ้นงาน จากนั้นทำการศึกษาขั้นตอนย่อยในการประกอบฮีตซิงก์แต่ละประเภท จับเวลากระบวนการย่อย และหาแนวทางลดความสูญเปล่า จากการวิเคราะห์ Why-Why Analysis และใช้หลักการ ECRS เข้ามาปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน พบว่า ฮีตซิงก์ประเภทที่ 1 สามารถลดเวลาในการทำงานจาก 88.86 วินาทีต่อชิ้น เหลือ 49.29 วินาทีต่อชิ้น ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นจาก 324 ชิ้นต่อวัน เป็น 584 ชิ้นต่อวัน ฮีตซิงก์ประเภทที่ 2 สามารถลดเวลาในการทำงานจาก 338.98 วินาทีต่อรอบการทำงาน เหลือ 241.54 วินาทีต่อรอบการทำงาน ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นจาก 509 ชิ้นต่อวัน เป็น 715 ชิ้นต่อวัน ฮีตซิงก์ประเภทที่ 3 สามารถลดเวลาในการทำงานจาก 66.79 วินาทีต่อชิ้น เหลือ 42.79 วินาทีต่อชิ้น ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นจาก 431 ชิ้นต่อวัน เป็น 673 ชิ้นต่อวัน ฮีตซิงก์ประเภทที่ 4 สามารถลดเวลาในการทำงานจาก 21.76 วินาทีต่อชิ้น เหลือ 16.76 วินาทีต่อชิ้น ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นจาก 1323 ชิ้นต่อวัน เป็น 1718 ชิ้นต่อวัน