หัวข้อโครงงาน การเพิ่มผลผลิตของสายการประกอบฮีตซิงก์
กรณีศึกษา
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
โดย นางสาว
พรรณิภา แก้วสุยะ รหัส 540610307
ภาควิชา วิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ชมพูนุท
เกษมเศรษฐ์
ปีการศึกษา 2557
บทคัดย่อ
โครงงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางในการเพิ่มผลผลิตของสายการประกอบฮีตซิงก์
เริ่มจากการวิเคราะห์ความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในสายการประกอบฮีตซิงก์โดยการวิเคราะห์เวลาแบบเฉพาะจุด
เพื่อแยกหาความสัมพันธ์ของแต่ละกระบวนการย่อย จำแนกกระบวนการย่อย ออกเป็น
กระบวนการที่มีคุณค่า กระบวนการที่ไม่มีคุณค่าแต่จำเป็น และกระบวนการสูญเปล่า
ทำการวิเคราะห์หาสาเหตุความสูญเปล่า และหาแนวทางการปรับปรุง
เริ่มจากการหาผลิตภัณฑ์ที่ทำการศึกษาหลัก โดยการจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์เป็น 4
กลุ่ม ตามวัสดุที่ใช้เป็นตัวประสานและวิธีการประกอบ ได้แก่ (1)
ฮีตซิงก์ประเภทใช้คลิปเป็นตัวประสานและปาดกาวบนชิ้นงาน (2) ฮีตซิงก์ประเภทใช้กาวเป็นตัวประสานและปาดกาวบนชิ้นงาน (3) ฮีตซิงก์ประเภทใช้ริเวทเป็นตัวประสานและไม่ปาดกาวบนชิ้นงาน (4) ฮีตซิงก์ประเภทใช้คลิปเป็นตัวประสานและไม่ปาดกาวบนชิ้นงาน จากนั้นทำการศึกษาขั้นตอนย่อยในการประกอบฮีตซิงก์แต่ละประเภท
จับเวลากระบวนการย่อย และหาแนวทางลดความสูญเปล่า จากการวิเคราะห์ Why-Why
Analysis และใช้หลักการ ECRS เข้ามาปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน
พบว่า ฮีตซิงก์ประเภทที่ 1 สามารถลดเวลาในการทำงานจาก 88.86
วินาทีต่อชิ้น เหลือ 49.29 วินาทีต่อชิ้น ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นจาก
324 ชิ้นต่อวัน เป็น 584 ชิ้นต่อวัน
ฮีตซิงก์ประเภทที่ 2 สามารถลดเวลาในการทำงานจาก 338.98
วินาทีต่อรอบการทำงาน เหลือ 241.54 วินาทีต่อรอบการทำงาน
ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นจาก 509 ชิ้นต่อวัน เป็น 715 ชิ้นต่อวัน ฮีตซิงก์ประเภทที่ 3 สามารถลดเวลาในการทำงานจาก
66.79 วินาทีต่อชิ้น เหลือ 42.79 วินาทีต่อชิ้น
ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นจาก 431 ชิ้นต่อวัน เป็น 673 ชิ้นต่อวัน ฮีตซิงก์ประเภทที่ 4 สามารถลดเวลาในการทำงานจาก
21.76 วินาทีต่อชิ้น เหลือ 16.76 วินาทีต่อชิ้น
ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นจาก 1323 ชิ้นต่อวัน เป็น 1718 ชิ้นต่อวัน